中變廢熱鍋爐管板靜密封泄漏的消除

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兗礦魯南化肥廠二擴續建氨合成凈化裝置中變廢鍋一變段由于U型管泄漏、封頭管箱及上、下管口出現裂紋,雖經多次修復,但缺陷重復出現,為保證系統安全、穩定運行,決定重新設計更換一變段芯子及封頭,在系統接氣開車過程中,出現封頭墊片泄漏,被迫切氣停車,影響了系統正常運行。

經過多次檢修,管板泄漏仍未消除。將管板拆開后檢查發現,管板厚度最大誤差為1.4 mm,局部厚度呈梯形,由里往外變小,最大誤差為0.45 mm,致使設備在裝配后泄漏。在多次緊固的過程中,由于存在法蘭不平行,厚度不一,致使在復緊過程中,越是緊固,墊片越是往外撐開,造成泄漏。因此,封頭芯子存在的制造缺陷是造成封頭法蘭泄漏的主要原因。

管板的修復:實測管芯長度,折流板直徑等;確定卷筒長度、厚度、卷筒直徑、堵板尺寸;堆焊管板與筒體法蘭間接處的密封面外徑,焊接時沿密封面垂直方向焊縫寬度為10 mm,對管板外圓加工,使其管板外徑加大5 mm,尺寸為Φ1205 mm;焊完后立即清理干凈焊縫表面,然后進行焊縫外觀檢查;外觀檢驗合格后,所有堆焊面及其影響區進行100%著色檢查,結果符合JB/T4730-2005Ⅰ級合格標準。

設備回裝后,泄漏一次消除,自開車以來,一直運行穩定,未發生泄漏。

三合一塔冷卻器下法蘭靜密封泄漏的消除

兗礦魯南化肥廠三合一塔本設備由上部冷卻器、中間冷凝器和下部氨分離器組成,上部冷卻器和中間氨蒸發器為列管式換熱器,下部分離器由內件(旋風分離器、折流板、絲網除沫)及外殼組成,主要起分離作用。三合一塔氨冷卻器和蒸發器法蘭連接處密封泄漏,主要在東北方向,影響合成氨產量,同時給現場操作帶來不便,無法進行現場巡檢。

氨合成裝置大修,處理冷卻器下法蘭漏點,拆檢發現雙錐環上密封面有兩道溝痕,對其補焊,機加工雙錐面;同時在密封面處也出現溝痕,進行補焊后手工打磨修復?;匮b后,泄漏減輕,未處理掉漏點。于是設備監測運行,由于長期運行,漏量加大,損失0.5 t/h合成氨,嚴重影響了生產操作和產量。于是決定于進行停車,對泄漏點進行再次處理。

經分析,冷卻器下法蘭密封面溝痕處補焊手工打磨后密封面不平,偏差較大,是造成泄漏的根本原因。

密封面有3處溝痕,2處密封面長26 mm、寬5 mm、深3 mm,一處深1.5 mm。對冷卻器下法蘭密封面溝痕的2處部位進行氬弧焊補焊后,用棉被進行保溫,使補焊處慢慢冷卻以利于表面機械處理,著色探傷,然后用現場法蘭在線加工機(俗稱“光刀機”)對密封面現場加工,使密封端面偏差在0.1 mm之內,徑向偏差在0.05 mm之內。加工后,使密封面粗糙度達▽6,不應有劃痕、刻痕等影響密封的缺陷;法蘭密封面與筒體同心度偏差±0.04 mm;密封面內外圓與筒體中心線垂直度允差≤0.05 mm/m;密封面與筒體中心線角度30°±15′。

冷卻器回裝后,泄漏一次消除。一直運行穩定,未發生泄漏,合成氨產量達到320 t/d。

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